“通过对5号注汽锅炉的风门、烟道逐台改造,定期对炉体管网酸洗、除垢改进,使锅炉的日均注汽排量提高了3.1%。”4月24日,江汉油田采油气工程技术服务中心清河经理部召开注汽施工研讨会,经理部注汽大队负责人汇报说。
近年来,该经理部认真贯彻落实中石化“绿色企业行动计划”,油田“绿色企业创建”方案,将减少热采注汽锅炉二氧化碳排放、提高热利用率当成一件大事来抓,通过持续抓好锅炉的技术改造,实现了注汽锅炉节能减排的目标。
持续技改,提升热功管理
该经理部有热采注汽锅炉5台,承担着年产15万吨稠油生产中的注汽施工任务,而每台注汽锅炉也是能耗“大户”,提高锅炉热功效率,提高节能减排水平致关重要。通过多次会诊分析,发现了影响锅炉热利用率的一些关键因素,主要包括锅炉辐射段有时灰尘多,对流段有时存在受阻现象,运行参数有时配比不够合理等,从而增加了锅炉的燃料消耗。
通过与注汽锅炉生产厂家联手,共同改进炉堂空间,方便炉堂清尘;
利用隔热防腐毡、纤维折叠块等新型保温材料,对锅炉本体、附属流程进行保温,减少了热能损失。合理设置锅炉的雾化、配风、燃料温度等运行参数,让锅炉充分燃烧,从而提高了注汽锅炉的热效率。
近一年来,该经理部注汽锅炉热效率较以前提高2.64%,吨汽耗油减少0.76公斤。
智能改造,消除生产瓶颈
针对5台热采注汽锅炉均服役10年以上,自动化监控程度不高,不利于对锅炉的运行与烟气排放等运行状态的监控,而锅炉的燃料燃烧、烟气热排放中的热能损失高,一般占到总热能损失的70%以上。
为此,该经理部从提高锅炉运行与烟气排放的监控入手,坚持对锅炉的智能改造。引进了锅炉监控系统、毒有害气体报警、断电保护等装置,实现了对锅炉燃烧、对流段、幅射段的温度和压力,以及燃料加料、烟气排放等的智能化监控报警,便于及时调整,让锅炉燃料燃烧、烟气热排放保持最佳状态。
近一年来,该经理部注汽锅炉烟气含氧量由以前9%下降到了现在的5.1%,锅炉的燃料燃烧、烟气热排放均做到达标运行。
用水改造,充分节约水资源
一般来说,注汽锅炉生产吨汽耗水量高达130%,一台注汽锅炉每天生产蒸汽达250吨左右,而耗水则达300吨以上,持续抓好注汽锅炉用水改造,有效减少注汽锅炉生产吨汽的耗水量,同样不能懈怠。
由于注汽锅炉在启、停炉中会产生的不合格蒸汽,回收后可以再利用。该经理部通过改进回收容器,对不合格蒸汽进行降压、回收、冷却、收集、沉淀,实行水的再利用;同时,改进排污装置,对软化水处理中出现的药剂成份偏高的废水回收再利用,实现了每台注汽锅炉日均节约用水6吨。
近一年来,该经理部注汽锅炉共计节水8000吨以上,水资源得到有效利用,促进了锅妒节能减排目标实现。