近年来,广东积极开展“煤改气”行动,目前东莞市26家企业的37台燃煤锅炉(燃煤自备电厂锅炉除外),已淘汰了17台,14家企业用上天然气。另外12家企业的20台燃煤锅炉,预计年内完成淘汰改造。
在东莞大宝杰松印刷公司内,原本两台燃煤锅炉至少需要安排6个工人,现在用上天然气后,锅炉车间只需要2个工人看管,同时,车间更安全、干净、舒适,生产环境变得更好。
煤改气过后,锅炉车间工人数量由6人减少至2人
周年文在锅炉车间工作了15个年头,见证了公司发展历程。东莞大宝杰松印刷公司2004年在洪梅设厂,属于东莞市“三来一补”引进重点企业,主要经营包装装潢品印刷,生产和销售瓦楞纸板、纸箱,在瓦楞纸黏合的工序使用蒸汽加热。
“公司有两台燃煤锅炉,一台15蒸吨,另一台20蒸吨。”2004年11月入职大宝杰松印刷公司后,周年文一直在锅炉车间工作,从操作工运煤干起,现在全盘负责公司锅炉管理工作。
周年文表示,“从经济角度来讲,肯定是用煤划算。以前一天用二三十吨煤,现在用1万立方米的天然气,成本增加一倍左右。”不过,“以前两台锅炉至少安排6个工人,每天累得精疲力竭,还污染环境。现在用上天然气后,只需要2个工人看管,节省人工成本。”
生产环境干净整洁,锅炉工人从干苦力活转型为干技术活
周年文还顺手指着厂服,“你看,干净,整洁。”而在以前,每天厂服都得换一套,还浑身充满煤焦味。“锅炉车间里面原先有个煤堆场,平时煤灰飘扬,全身都是粉尘。”如今,拆除燃煤锅炉后,重新安装了一台蒸汽锅炉,环境干净整洁。
“锅炉烧煤时,很费人力,每次作业都得2个人,6个工人三班倒,还感觉蛮辛苦,每次下班,都成了‘黑人’。”回想起十多年的锅炉经历,周年文感慨万千。自从“煤改气”后,锅炉工人也从“黑领”变成“白领”,锅炉工人从干苦力活转型为干技术活,大家抢着干。
经过培训后,周年文也成了技术工,现在能够熟悉地操控电子监控仪器,适时查看各项指标,掌控锅炉运行情况。“下班后,厂服都是干净整洁的。”周年文笑着说。
营造安全舒适环境,“煤改气”逐步赢得企业认可
目前,东莞市“煤改气”工作进入攻坚阶段,有进无退。近两个多月来,市政府、市大气办、市发改局多次组织督查组深入镇街督导“煤改气”工作。大气办督查人员卢锐泉坦言:“从督查情况来看,不少企业对‘煤改气’还处于观望态度,担忧安全和成本问题。”
对此,东莞大宝杰松印刷公司负责人孔先生也纠结过,“但从使用效果来看,‘煤改气’后,生产环境更舒适,工人稳定,提高了生产效率。产品质量和订单同比也有增长,效益也有所增长,值。”
“煤改气”会更安全?周年文说:“天然气锅炉设置了五道安全阀门,任何一关出现问题,系统都会自动报警,并切断天然气供应,确实安全。”经过近三个月的操作,周年文认为,“天然气锅炉车间,其实就是家里的厨房,只要天然气不泄漏,没有明火,安全就有保障。”
截止3月25日,东莞市26家企业的37台燃煤锅炉(燃煤自备电厂锅炉除外),已淘汰了17台,14家企业用上了天然气。另外12家企业的20台燃煤锅炉,预计年内完成淘汰改造。
预计在不久的将来,工业锅炉全部改造使用清洁能源后,东莞的天空会更蓝。而纸包装企业虽然在短期内生产成本会有所提高,但综合各方面因素来看,未必不是一件好事。
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