8月15日16∶40,随着干气枪的进枪,透过观察孔看到那一窜熊熊的火光,茂名石化热电分部动力一车间主任卢晓斌高兴地喊出声来:成功了!3#CFB锅炉引入掺烧干气一次顺利点火成功。
为有效缓解目前炼油瓦斯过剩问题,减少全厂瓦斯系统产用不平衡而导致焦化装置降量带来的效益损失,确保焦化装置保持满负荷运行。茂名石化积极筹划,成立攻关组,决定引瓦斯气去往热电炼油区炼油3#CFB锅炉进行掺烧。
7月10日,该项目正式启动。热电分部专业技术骨干围绕加快平衡炼油、化工干气系统,最大化提升焦化装置处理量,争取企业效益最大化而展开专题攻关。
由于锅炉装置多数人未接触过此类掺烧系统,对工艺、操作不熟悉,以及担心可能带来的安全风险,这给项目的开展带来一定的困难。动力一车间工艺、设备和安全三个专业的技术骨干卯足干劲,攻坚克难,全力推进项目的实施。
工艺组成员放弃已经审批的假期,从方案的审批到班组员工的培训进行全程跟踪,不让任何一个小细节有差错;设备组成员加班加点,全天候蹲守现场,及时解决施工中遇到的各种问题,包括如材料问题、技术问题等。由于干气为可燃气体,对于未接触过此类气体的锅炉装置成员来说,是一个全新的考验,安全专业管理人员积极收集各类信息、资料,对班员进行培训,让员工掌握新的技能,熟悉新的操作要领,让员工了解项目的安全风险,消除员工的畏难情绪,为项目的推进消除了思想和技术障碍。
在公司和分部的指导和帮助,动力一车间技术骨干以我为主,主动工作,历时46天,实现了不停炉在线改造,将原有4支床上点火枪(油)改造成4支干气枪,并实现一次点火成功。
目前,4支气枪可满足2000 Nm3/h干气消耗量,该系统用后焦化装置加工量增加约20吨/天,可增效20.5万元/天,极大地提升了企业效益。