今年一季度,齐鲁石化热电厂乙烯动力站强化三大纪律管理,优化锅炉运行,2台燃煤锅炉运行稳定,停运燃油锅炉备用,节约标油3.9万吨,燃料优化降本增效显著。
去年11月25日,热电厂乙烯动力站实现2台煤粉炉同时运行,首次停运3台燃油锅炉,燃煤锅炉替代燃油锅炉,开启了全新的运行模式。
“燃煤锅炉每吨蒸汽比燃油炉便宜190元,只有2台燃煤锅炉稳定运行,不开启燃油锅炉,才能更好地实现降本增效的目的。”热电厂乙烯动力站主任郭希柱说。
为实现燃煤锅炉稳定运行,他们强化三大纪律管理,做好相关事故预想和事故演练,认真抓好定期工作和检维修工作,确保新的生产模式安稳长满优运行。
1月12日11时35分,热电厂乙烯动力站DCS两路电源输出跳闸,造成公用系统部分机柜失电,高、低压减温减压器自动关闭,供汽量下降。在热电厂调度的统一指挥下,他们迅速平衡蒸汽,主厂区立即减少发电量,增加供汽量,平衡外供蒸汽。11时47分,乙烯站恢复正常外供汽,化工生产装置运行稳定,没有受到丝毫影响。
他们在稳定2台燃煤锅炉运行的同时,积极推进1号发电机投运进度,进一步提高经济效益。
1号发电机调试前,乙烯动力站加强对运行人员的技术培训,组织学习开车方案和生产预案,进行开机前上岗考试,提高职工的技能操作水平和事故应急处理能力。
2月23日17时10分,1号发电机顺利并网发电,发电后输出的蒸汽能够满足化工装置所需的高压、低压蒸汽要求。随后,2台减温减压器解列,处于热备用状态,大大减少了热损失。截止到3月31日,1号发电机发电913万千瓦时,增效500余万元。2台燃煤锅炉运行稳定,停运燃油锅炉备用,节标油3.9万吨,燃料优化降本增效显著。
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